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航天科技四院7414 厂探索“集中生产”组织管理侧记
来源:中国航天报     日期:2019年12月04日    字体:【】【】【

2019年,中国航天科技集团有限公司四院7414厂面临着任务总量较上年增幅超80%的巨大压力。在相关资源没有大变化的情况下,该厂打破固有生产组织管理模式,积极探索推行高效的“集中生产”组织管理模式,成效显著。

其中,单台设备有效运行时间由55%提升到82%,工位生产准备时间缩减60%。截至11月底,“集中生产”的多个批产任务完成率100%,为全年任务完成打下了坚实基础。

“三抓三控”推进集中生产

面临高压态势,为确保高质高效完成任务,7414厂根据自身资源能力现状、任务特点以及用户需求等,提出了“三抓三控”举措,利用有限资源,积极探索实施高效的“集中生产”组织管理模式。

抓源头,控制原材料入厂进度。7414厂坚持做到“早投产、早备料和重要物资战略储备”,同时将原材料由原来毛坯供货状态优化为粗加工、半精加工状态供货,最大限度地减少厂内粗加工工作量。

抓过程,控制计划落实执行。在科研生产计划安排上,该厂按“集中生产”模式要求进行生产组织与管理。对于汇集多个“集中生产”模式型号任务的车间,则组织专题协调,从而达到全厂一盘棋、牵一发而全局动的效果。

“在此过程中,我们配套推行了项目管理制。项目组对型号产品集中生产过程负全责,每一轮次集中生产结束后,都要及时总结并考核奖罚。”该厂科研生产主管领导说。

最后是抓外部资源利用,控制外协计划落实。该厂不断强化外协产品过程管控,确保外协产品供货及时、质量稳定,为集中生产的组织和顺利推进提供有效支撑。

集中生产催生“牵引效应”

“集中生产”组织管理模式推行实施后,7414厂产出能力和生产效率大幅提升。以重点型号为例,每批次集中生产量较此前一个批次就增加了8至9倍,生产效率也提升30%以上。

“产品‘集中生产’后,每个批次最少减少设备调整和更换模胎4次,节省6到8个小时。我们省时省力不说,有效工作时间还长,质量也稳定。”该厂旋压二组组长杨建峰说。

不仅如此,焊接工序每批次也可减少工装更换次数,节省时间4个多小时。集中配炉热处理后,成本也大大降低。

“ 集中生产”取得的效果,引起四院职能部门的高度重视,并在专题生产简报上对其进行了推广介绍。四院主管科研生产的副院长利凤祥这样评价:该厂生产管理创新和组织模式转型升级,是对集团公司“三高”要求更细更具体的落实。

“集中生产”组织管理模式在带来效率提升的同时,也给7414厂带来了仓储空间严重不足等挑战。为此,该厂依托自身智能立体仓储设备研发制造优势,根据各车间、各部门的存储需求,量身定制了多个智能立体仓储中心,实现了毛坯、半成品、产品、工艺装备的管理智能化、存取自动化、储存立体化。

这一举措客观推动了该厂车间星级现场的建设,提升了安全生产水平,起到良好的“牵引效应”。

目前,7414厂还在不断优化“集中生产”组织管理模式,为后续迎接更高密度的任务夯实管理根基。(厂轩)

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