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航天科技七院7111厂12车间冲刺全年任务侧记
来源:中国航天报     日期:2020年11月27日    字体:【】【】【

进入第四季度,冲刺全年任务的号角响起。航天科技集团七院7111厂12车间奔向目标的步履轻巧却不轻松。说轻巧,是因为车间在前9个月就完成了全年任务的88%,说不轻松,是因为车间临时接到新任务,虽然量不多,却因为零件齐套问题而压力倍增。

于是,在新一轮考验下,该车间全体员工乘风破浪,向任务冲刺。

精细化排产 效率飞升的法宝

“一分钟,物资领到手”,这是12车间工量具、库房管理的效率理念。该车间为每个工装、材料编号,按类整齐放置在货架上,工具员一人扫码,一人取工具,流程短、耗时少。生产准备时间缩短了,产品在生产线上跑得更快了。

精确的时间计算,合理的生产安排,在效率的提升上,12车间一刻也不敢放松。

该车间以重点计划为冲锋点,分解制定了班组周考核计划,把生产任务精细化到每个人身上。调度组“掌管”全车间生产时间轴,为重点考核任务“标红”,在众多型号来临时,操作者一眼明了轻重缓急;与班组长共排任务表,让每道工序都有负责人;按日分解任务,为每位操作者罗列工作内容,实现“今日事今日毕”。

除此之外,12车间还在每周三召开调度生产协调会,梳理各型号考核要求,整理难点、统筹生产,做到“心中有目标,航行有方向”。顺风时扬帆,逆风时转舵,把每一个时间“缝隙”都安排紧凑,通过精细化管理,成功协调解决多型号、长工序、设备拥挤的难题,保证每天任务都落实到位。

集智众谋 创新优化提质增效

“尝试自己做!”在7111厂新型号机电产品频频因外协试验受阻时,主管工艺员曲亮坐不住了。

原来,该产品批产交付在即,进度本就紧张,时间却一天天在外协试验的路途奔波中流逝,每次外协费用也高达数万元。于是,他量身订制了产品专用工装、专用电缆,为工厂原有的离心试验增加射频信号通道,最终实现了该产品厂内试验,每批次典型试验可节约6天。

型号电机寿命试验,工作10分钟,吹冷1小时。一次寿命试验长达29天,成了产品出厂的卡脖子环节。

“不如换换水冷?”电机工艺员郭显伟心中有了主意。他看上了负载台上的冷凝水,仅用了1周时间,便设计出电机水冷工装,每次寿命试验冷却时间从60分钟缩短至40分钟,每个批次节约8天时间,效率提升近30%。

“这个方法确实好用!”铣工组的师傅们由衷赞叹。加工中心刻字编程,以前一个流水号编制一个程序,在低层次问题上耗时耗力,铣工组数铣工王茂华,采用宏变量调用子程序的方式,实现了一次编程无限次使用,一组产品的生产效率至少提升2倍。

在冲刺年度任务中,12车间每一位员工都成为智囊团成员,他们集智攻关,共谋对策,将生产线上的堵点打通。

突击提速 节点有保证

“本月6项考核,平均4天就要交付一组任务,这是一个新挑战,大家有没有信心完成?”8月,电位计班长韦登川在班组晨会上问道。“机加兄弟姐妹们抢出来的时间,我们一定要牢牢抓紧。”16名组员回应。

电位计员工虽然长期满负荷工作,但在突击任务上从不含糊。他们首先盯准了“最忙”设备——测试机。由于测试机日常调试不可少、交付试验必须用,工作量最大的工序——刻槽后的调试也需要它,任务很容易在测试机使用上扎堆。班组成员只能见缝插针、交叉作业,把时间挤了又挤,加了又加,一个月加班1792小时,终于打赢了这场硬仗。

距离年底越来越近了,12车间全体职工扬帆满速,以冲刺的姿态跑出决胜的状态。(陈沅)

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